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国内资讯(08年前)
抱怨解决不了发展问题
随着人民币升值、劳动力成本和原材料价格不断攀高,以及国际市场特别是欧美市场的持续走软,我国纺织业正面临减速运行的困境。就在这种困境下,以色织布出口为主的江苏联发集团,在去年投资5万锭棉纺设备的基础上,今年还将继续投资5万锭棉纺生产线,并将去年刚形成生产能力的5万锭细纱机全部改造为紧密纺设备。江苏联发集团为何还有如此的胆量、如此大的动作,集团董事长孔祥军非常肯定地说:“市场可以没有联发,联发不能没有市场,要想有市场就要发展。”
孔祥军认为,现在纺织企业正处在调整时期,所有的困难每个企业都会遇到,抱怨解决不了任何问题。在这个时期,更应该冷静下来研究和制定企业相应的发展对策。困境中企业的出路在哪里,就在市场和我们的思路里。孔祥军说,联发是一个集织造、染色、后整理、服装生产于一体的省级集团公司,年产各类色织布、印染布5000万米,衬衫200万件,年销售额8000万美元,名列中国色织行业综合十强,但是,在联发集团的产业链里,缺少了棉纺这一环节。现在的市场虽然处于调整期,但联发集团仍然加大投资力度,是因为看到了商机:现在紧密纺产品只占了普通纱的8%,市场空间很大,紧密纺纱在市场上每吨比普通纱多挣2000多元人民币,目前设备改造投资也处于较低的时期;另一方面,棉纱生产是制约联发公司发展的主要因素,因此投资完善公司的产业链,生产出的产品可以在内部消化,能大大降低成本。
孔祥军说,为了企业的长远发展,联发坚持科学发展和环保优先原则,以节能新技术、新工艺的引进为重点,大力实施循环经济,实现了经济效益和环境效益的双赢。在退城进郊过程中,联发集团淘汰了高能耗、高污染的绞纱染色生产线、普通剑杆织机及整理生产线,新上香港立信低浴比的筒染经轴生产线、日本丰田喷气织机,以及德国、意大利的后整理生产线,使公司的技术装备达到国际先进水平。为了优化污水处理工艺,强化设备管理,联发先后投资1700万元,新上日处理10000吨的污水处理厂,采用国内先进的污水处理工艺,确保污水处理正常达标。联发集团积极探索新工艺,推广清洁生产和循环经济,将pH>12的碱性丝光印染废水用于电厂水膜除尘,以废治废,每天节省工业硫酸4吨、水600吨;投资100多万元,新上余热回收装置8套,把余热从废水中“捞”回来,使筒染吨纱耗汽从2005年的6.8吨降为目前的5.2吨;改进筒染车间生产工艺,降低染色浴比,使吨纱耗水从原来的180吨降至140吨,吨纱耗电从1600kwh降至1440kwh,做到增产不增污。
孔祥军认为,现在纺织企业正处在调整时期,所有的困难每个企业都会遇到,抱怨解决不了任何问题。在这个时期,更应该冷静下来研究和制定企业相应的发展对策。困境中企业的出路在哪里,就在市场和我们的思路里。孔祥军说,联发是一个集织造、染色、后整理、服装生产于一体的省级集团公司,年产各类色织布、印染布5000万米,衬衫200万件,年销售额8000万美元,名列中国色织行业综合十强,但是,在联发集团的产业链里,缺少了棉纺这一环节。现在的市场虽然处于调整期,但联发集团仍然加大投资力度,是因为看到了商机:现在紧密纺产品只占了普通纱的8%,市场空间很大,紧密纺纱在市场上每吨比普通纱多挣2000多元人民币,目前设备改造投资也处于较低的时期;另一方面,棉纱生产是制约联发公司发展的主要因素,因此投资完善公司的产业链,生产出的产品可以在内部消化,能大大降低成本。
孔祥军说,为了企业的长远发展,联发坚持科学发展和环保优先原则,以节能新技术、新工艺的引进为重点,大力实施循环经济,实现了经济效益和环境效益的双赢。在退城进郊过程中,联发集团淘汰了高能耗、高污染的绞纱染色生产线、普通剑杆织机及整理生产线,新上香港立信低浴比的筒染经轴生产线、日本丰田喷气织机,以及德国、意大利的后整理生产线,使公司的技术装备达到国际先进水平。为了优化污水处理工艺,强化设备管理,联发先后投资1700万元,新上日处理10000吨的污水处理厂,采用国内先进的污水处理工艺,确保污水处理正常达标。联发集团积极探索新工艺,推广清洁生产和循环经济,将pH>12的碱性丝光印染废水用于电厂水膜除尘,以废治废,每天节省工业硫酸4吨、水600吨;投资100多万元,新上余热回收装置8套,把余热从废水中“捞”回来,使筒染吨纱耗汽从2005年的6.8吨降为目前的5.2吨;改进筒染车间生产工艺,降低染色浴比,使吨纱耗水从原来的180吨降至140吨,吨纱耗电从1600kwh降至1440kwh,做到增产不增污。
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